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创建时间:2008-08-02

轿车消声器失效分析

原化油器轿车为适应环保要求,改装后加三元催化净化器,尾气排放达到环保要求,但运行20000km左右,发生主消声器严重腐蚀,排气管与内隔盘焊接处尤为严重,局部穿孔而使管子脱落,见图1所示。排气管材料为1Cr13,内隔盘材料为AlSl 409。

失效消声器宏观形貌属腐蚀失效,表面布满腐蚀产物,见图2。取样用扫描电镜及能谱仪分析,断口呈沿晶腐蚀,见图3~图4、图7、图8;腐蚀产物中有大量的氧和硫,见图6。

取样作金相分析,1Cr13排气管为回火索氏体组织。AISl409隔盘为等轴晶的铁素体组织,并有沿铁素体晶界扩展的裂纹,见图9~图14。

取腐蚀产物作x射线衍射分析,腐蚀产物中主要有α—Fe2O3、FeO(OH)和Fe3(SO4)2·(OH)52H2O。

分析结果说明消声器为腐蚀失效。引起腐蚀的原因主要是由于汽油中含硫量较高。硫经燃烧后生成SO3和SO2气体。轿车在加装三元催化器后,废气中的有害气体CO和HxCy发生氧化反应,NO发生还原反应,使废气在催化剂作用下发生一系列的化学反应,转化为无害的CO2、N2和H2O。同时SO3、SO2和H2O发生充分混合,一旦在排气过程被冷凝,便生成稀H2SO4,于是在迷宫型的消声器内发生硫酸腐蚀,造成排气管脱落而使消声器失效。由分析结果说明消声器内存在两种腐蚀类型,表面大面积的腐蚀形式属全面腐蚀,焊接部位的裂纹属应力腐蚀失效。 

图1 实物

图号:图1

说明:将失效消声器外壳割去后的内部形貌,三根管子中两根带孔的管子材料为1Cr13,中间一根及隔盘材料为AISl 409。管子与隔盘的焊接处腐蚀最为严重,局部腐蚀穿透引起管子脱落,三根管子表面均覆盖有黄锈。

图2 宏观

图号:图2

说明:为图1的局部放大,中间一根AISl 409材料管子局部已腐蚀穿透,与隔盘的焊接部位也已腐蚀穿透,引起管子脱落。左边一根1Cr13管子表面布满腐蚀产物。

图3 SEl  80×

图号:图3

说明:1Cr13排气管上取样,扫描电镜下表面腐蚀产物图像。具有龟裂状的腐蚀产物,形似干结的泥土形成的裂纹,故常称为泥状花样。

图4  SEl  80×                                                   图5  SEl  1500×

图号:图4、图5

说明:图4为内隔盘上取样扫描电镜下腐蚀产物图像,也为泥状花样。这种泥状花样的表面经高倍放大,为颗粒状腐蚀产物紧密排列在一起,如图5所示。

 

 

图6

图号:图6

说明:对上述两种材料表面的腐蚀产物用扫描电镜能谱仪作分析,得到的能谱分析图。图中除材料中的铁、铬、锰、硅等正常元素外,检测到含量较高的氧和硫元素,经能谱仪半定量计算,氧含量达30%以上,硫含量为2。8%。说明腐蚀主要由硫造成。

  

图7  SEl  1000×

图号:图7

说明:对试样表面的腐蚀产物作适当清洗后,大部分腐蚀产物清洗掉,在扫描电镜观察时,观察到沿晶腐蚀的特征。图为1Cr13材料表面形貌,由于沿晶开裂的表面上仍有腐蚀产物覆盖,使得沿晶形貌不明显。

图8

图号:图8

说明:AISl 409材料表面腐蚀形貌。表面虽经清洗,仍有腐蚀产物覆盖,但尚能分辨出沿晶断裂的特征。

 图9 OMI 25X                                                 图109 OMI 63X

 

图号:图9~图11

说明:图9为内隔盘焊接处经三氯化铁盐酸水溶液浸蚀后的显微组织形貌。右上为焊缝组织,409钢显微组织为铁素体,其上有沿晶裂纹。图10为图9的局部放大像,可见到裂纹沿铁素体晶界扩展的形态,其裂纹具有应力腐蚀开裂特征。热影响区晶粒明显大于基体晶粒。

图11所示为抛光态下隔盘表面腐蚀形貌,可见沿晶腐蚀并造成铁素体晶粒脱落的特征。 

图12   0MI   25X

图号:图12~图14

说明:此三幅照片的试样均经三氯化铁盐酸水溶液浸蚀。图12为两种材料焊接部位显微组织,右上方为1Cr13材料的回火索氏体组织,中间为焊缝组织,下部为AISI 409钢的等轴铁素体晶粒,其上由于腐蚀而断裂,仅留下几颗晶粒,并有沿晶裂纹。

图13为1Crl3高倍下显微组织形貌,回火索氏体。

图14  0MI  200×

图14为焊缝处显微组织即铁素体、贝氏体、马氏体混合组织。

 

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