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收藏词条   编辑词条 利用废旧塑料和粉煤灰制井盖、水箅

创建时间:2008-08-02

适用范围
替代相应钢材、木材、水泥、树脂村质各类检查井盖、水箅、树箅、各种板材、电缆沟槽、各类管材。

 

主要技术内容
以可再生热塑型废旧塑料、原状粉煤灰、纤维为主要原料,在一定温度压力条件下,经分散剂、偶联剂等助剂的理化作用形成的再生树脂复合材料模压、拉制而成。
一、基本原理
依据交联技术在一定温度压力条件下,偶联剂上的强极性基团和粉煤灰上的某些官能团发生化学反应键合,偶联剂弱性有机官能团与高分子有机相缠绕有机紧密结合,使分散相填料和连续相树脂成为一体;分散剂使粉煤灰颗粒和纤维分布均匀;高比例粉煤灰和抗老化剂增强屏蔽作用,使制品可在露天自然温度条件下使用40年以上。经界面电镜扫描和电镜照片证明,粉煤灰颗粒分散均匀的,偶联剂分布在树脂和玻璃微珠上,树脂相与无定相和玻璃微珠形成类交联三维结构。
二、技术关健
一是根据树脂改性原理,实现了原状粉煤灰和纤维对废旧聚合物的高比例填充,当粉煤灰和废旧塑料配合比45:50时,获得了性能良好的材料,可应用于工程性能要求严格的检查井盖和水箅。该材料密度在1.5—2之间,即有工程塑料的基本性能。还具有可刨、可锯的木材性能和可车、可铣的金属性能。该材料防水、防潮、保温、阻燃、耐腐蚀、抗冲击、抗压、抗拉伸、颜色可调。原材料易得,成本低廉,生产过程无二次污染,节能利废。根据工程需要,可模压、拉制各种板材、管材。
二是改造现有的工程塑料机械设备,形成了再生树脂复合材料制品生产线。为满足粉煤灰高填充条件下生产工艺要求,将传统塑料挤出造粒改为摩擦生热团粒;改变了传统捏合机浆叶,层数、角度和几何形状;调整了挤出了机长径比压缩比。同时,采用离心风选原理,取代了废旧塑料水洗去杂工艺,实现了生产过程无二次污染,设计制造了自动脱模大型模具。

典型规模
年产井盖、水箅2.5万吨,板材1.5万吨、管材2万吨的规划,产值2.2亿元,利税6869万元。可综合利用废旧材料、粉煤灰各3万吨以上,增加就业人数500人。

主要技术指标及条件
一、技术指标
抗压强度(Mpa)≥35.7
抗折强度(Mpa)≥15.7
抗冲击韧性(Kj/㎡)105
抗冻融性-30℃<=>±20℃(50次)抗压强度损失率0.3%
热老化抗折强度变化率(80±2℃,7d)0.29%
二、条件要求
1、 原材料:一级原状粉煤灰、可再生热塑型废旧塑料、废旧纤维和填加剂。
2、 技术参数:温度≥200℃,压力5Mpa
单位耗能150千瓦时/吨
3、 执行标准:CJ/T121—2000,CJ/T130—2001-8-25

主要设备及运行管理
一、主要设备
废旧塑料团粒机、干洗机、捏合机、混炼机、挤出机、配套大型自动脱模模具等设备自行制造,油压机外购。
二、运行管理
企业通过了ISO9002质量体系认证。

投资效益分析(使用者)
一、投资情况
总投资 5700万元
其中:设备投资 2522万元
主体设备寿命 10年
运行费用 4792万元
二、经济效益分析
生产成本和销售收入估算
1、投资估算:总投资5700万元,其中固定资产投资2522万元,定额流动资金3178万元;
2、年产值 22000万元(销售收入21500万元,利润5299 万元,税费1570万元)
3、年经营成本 13632万元
4、动态投资回收期 1.5年
5、投资利润率 120%
三、环境效益分析
本项目一期工程设计年产6万吨,综合利用废旧塑料、粉煤灰各3万吨以上。本项目2007年在西安、太原、成都、武汉、上海、北京、广州建立年产30万吨股份公司,计划每个分公司产值12.5亿元,全国总体计划规模年产240万吨,年产值100亿元,综合利用废旧塑料、粉煤灰各120万吨。年可节约铸铁250万吨以上,提高我国粉煤灰利用率1个百分点,实现我国废旧塑料绿点循环,从根本上解决我国白色污染问题,利用本系列产品可直接降低工程造价20%,提供1.5万个就业机会。

推广情况及用户意见
一、推广情况
从1997年以来,累计销售各类检查井盖、水箅48.5万套,产品进入全国47个大中城市。在国内建立了7个办事处和19个代理分公司。
二、用户意见
产品质量性能可靠,不丢失、不翻转、不腐蚀、不震动、价格低廉。

主要用户名录
齐齐哈尔市排水管道公司、山西太原三星达商贸有限公司、山东省胶州市建筑房地产开发公司、山西东泰市政公司、秦皇岛办事处、厦门南方中智控制工程有限公司、北京市宏伟运达商贸有限公司、河北省遵化市第二建筑工程、富区建筑安装公司、大连办事处。
 

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最近更新:2009-07-19
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